今年以來,棗礦集團新安煤業(yè)公司堅持走高質量發(fā)展之路,積極貫徹“六精六提”融合管理和精細化經營理念,聚焦“精煤戰(zhàn)略”,通過重介主洗系統優(yōu)化和煤泥水系統優(yōu)化兩大技術改造項目,僅半年時間,該公司便成功收回技改投資成本760萬元。
重介主洗系統優(yōu)化:精益管理 品質飛躍
重介主洗系統的升級改造,是新安煤業(yè)2024年度的重點工程之一。該項目著眼于提升煤炭洗選效率和精煤品質,通過引入先進技術和實施精細化操作流程,取得了顯著成果。該系統解決了矸石脫介篩處理能力的短板,優(yōu)化了脫介工藝,同時對精煤和中煤弧形篩布料箱與弧形篩的角度進行了重新設計,以更高效的固定篩取代舊有設備,不僅降低了噸煤介耗,簡化了工藝流程,還有效減少了維護成本,實現了節(jié)能減排的目標。
此外,他們還積極推進動能轉換,逐步替換高耗能設備,其中三季度便節(jié)省電費支出達50.33萬元。通過調整合介泵葉輪尺寸和優(yōu)化變壓器分接開關,有效提升了設備的能效比,降低了電網電壓損失,從而保證了電力供應的穩(wěn)定性,同時也提高了電能使用的綜合效益。
煤泥水系統優(yōu)化:破解瓶頸 釋放產能
針對煤泥水處理能力的不足和產品質量不達標的問題,他們果斷采取煤泥水系統優(yōu)化技術改造,著力解決中煤泥旋流器溢流、疊層細篩篩下水、精煤泥立式離心機離心液的重復分選和系統“跑粗”現象。通過新增XMZG450/1600-U中壓壓濾機,大幅提升尾煤泥處理效能,有效控制了生產瓶頸,增加了系統小時入洗量,實現了煤泥水分顯著降低,產品指標明顯改善。
據新安煤業(yè)洗煤廠廠長趙馳介紹,他們以提高入洗能力、降低成本為核心,制定了符合現場實際情況的洗煤廠工藝系統優(yōu)化方案。通過持續(xù)優(yōu)化洗選工藝,尾煤泥灰分由65%增至73%,熱值由1500Cal/g降至920Cal/g。
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